玻璃鋼罐負(fù)壓破損問題分析及維修方案
玻璃鋼罐負(fù)壓破損問題分析及維修方案
2013年8月,接中山客戶通知,其危險品倉庫玻璃鋼罐罐頂出現(xiàn)爆裂,2小時內(nèi),固肽迅速派遣售后技術(shù)人員到現(xiàn)場勘查,現(xiàn)場表明:3臺DN4000鹽酸儲罐頂部均出現(xiàn)不同程度撕裂,內(nèi)凹陷處已回位(見下圖)。
(圖為受損最為嚴(yán)重的中間一臺儲罐,北邊及南邊的各一臺儲罐均有不同程度的破損。)
從現(xiàn)場施工調(diào)試人員了解:靜水實驗時,施工人員先從DN80出料口加水,注水至罐體水高在
該儲罐為DN4000*6900*
原因分析:在使用過程中,儲罐頂部向內(nèi)凹陷,說明儲罐外面的氣壓比儲罐里面的要大。罐外為一個大氣壓,即可推斷儲罐內(nèi)部為低于一個大氣壓,即通常所說的負(fù)壓。
造成負(fù)壓的原因為玻璃鋼儲罐盛裝的液面下降或者出料時進(jìn)氣小于出料量。當(dāng)時操作時,現(xiàn)場安裝人員更換的排氣口管末端導(dǎo)在PE吸收罐水面以下,實際上可以理解排氣口是關(guān)閉的,這是造成本次負(fù)壓破損的直接原因。其次,如果排氣口管末端導(dǎo)在PE吸收罐水面以上,與大氣相通,因為出料口為DN80,而排氣口由原來的DN80變?yōu)?span lang="EN-US">DN40,在出料過程中也會造成儲罐內(nèi)部負(fù)壓的現(xiàn)象。
而從現(xiàn)場操作人員反映為排水到
經(jīng)現(xiàn)場勘查判斷,造成貯罐頂部破壞主要由于以下兩個原因:
第一,把出料管(出料口位于罐體底部)當(dāng)進(jìn)水管使用,容易造成回流,如從進(jìn)水管(進(jìn)料口位于罐頂)注水,當(dāng)水壓下降時,不會造成回流,只會進(jìn)水管里面液面下降;
第二:把排氣口由DN80改為DN40,管口末端又有密封,違背進(jìn)出料時,進(jìn)出料量與大氣進(jìn)出量始終同等的設(shè)備使用要求。
針對以上情況,固肽做出以下維修方案:
1、將受損罐內(nèi)盛裝的液體排空、排凈;
2、在罐內(nèi)搭建好維修平臺,需確保安全,穩(wěn)固,罐體底部鋪設(shè)軟性材料,防止平臺對罐體內(nèi)表面挫傷;
3、打開上下人孔,確保良好的通風(fēng)情況;
4、在罐頂破損處內(nèi)部用氈、布做防腐蝕性鋪層,鋪層寬度為破壞區(qū)域延伸
維修工期:在3臺儲罐內(nèi)部維修平臺搭好后,預(yù)計4人5天。
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